欽州全套礦山設(shè)備生產(chǎn)
發(fā)布時間:2023-10-24 01:15:42欽州全套礦山設(shè)備生產(chǎn)
05.脫水水力旋流器+濃縮機+有效高頻脫水篩+過濾器,礦山尾礦脫水設(shè)備采用旋流器和脫水篩,在干排前對粗重顆粒進行分選脫水,減少了濃縮機和過濾機的工作量,相應(yīng)降低了濃縮機和過濾機的規(guī)格。占地面積小,降低投資成本。脫水篩的下篩送入過濾器,保證固液分離,方便所有干排,從而實現(xiàn)尾礦的長距離輸送。過濾器的排水和清洗水返回到增稠器中,既保證了回用水中固體顆粒的含量,又滿足了生產(chǎn)水的質(zhì)量要求。在選擇尾礦脫水設(shè)備時,應(yīng)根據(jù)尾礦礦物組成、料漿濃度、礦石密度、粒度等特點進行合理選擇。建議先進行尾礦沉降試驗,確定尾礦的沉降速度和可達(dá)到的底流濃度,為后續(xù)尾礦脫水設(shè)備的選擇提供科學(xué)依據(jù)。
欽州全套礦山設(shè)備生產(chǎn)
當(dāng)煤泥干燥機頻繁使用時,煤泥干燥機設(shè)備往往會出現(xiàn)一些問題。例如,煤泥干燥機設(shè)備系統(tǒng)在工作過程中會產(chǎn)生一定量的煤塵和可燃?xì)怏w,可能會出現(xiàn)操作不當(dāng)?shù)那闆r。會引起煤塵爆炸事故。那么如何避免粉塵爆炸的危害呢?烘干機設(shè)備系統(tǒng)防止煤塵爆炸的安全注意事項。煤泥干燥設(shè)備系統(tǒng)氧含量控制,試驗表明,煤泥干燥系統(tǒng)的氧含量與溫度直接相關(guān)。當(dāng)干燥機入口溫度高于500℃時,煤泥干燥機系統(tǒng)中干燥介質(zhì)的氧含量低于煤塵爆炸下限濃度值。在烘干機的實際生產(chǎn)過程中,由于進料量較小,入口溫度為523.5℃,干燥系統(tǒng)中的氧氣含量小于16%,可以保證系統(tǒng)的安全運行。
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雖然詳細(xì)檢查過程中獲得的數(shù)據(jù)的解釋需要知識,但它們可以提供有用的指導(dǎo)和可能的措施,可以用于減少干燥機的消耗,如下所述。降低污泥干燥機能耗的實際措施:從詳細(xì)審計中獲得的數(shù)據(jù)可以用來評估各種選擇的可行性,以減少干燥機的能源消耗。這些計劃可以分為兩種類型:1.很少或沒有資本支出的計劃。2.涉及大量資本支出的計劃。貝克對典型烘干機審計結(jié)果的詳細(xì)定量分析應(yīng)該強調(diào),任何對烘干機本身或其操作條件的改變都可能涉及風(fēng)險因素,在沒有對所有相關(guān)因素進行適當(dāng)評估的情況下不應(yīng)該進行。改變。在適當(dāng)情況下,應(yīng)尋求專家指導(dǎo)。
欽州全套礦山設(shè)備生產(chǎn)
02.增稠劑+過濾,該礦山尾礦脫水設(shè)備組合可獲得含水量較低的物料,從而達(dá)到直接干排的目的,便于運輸。值得注意的是,該尾礦脫水設(shè)備組合需要使用大型濃縮機,占地面積大,投資高,不適合大中型選礦廠的尾礦脫水處理。03.脫水水力旋流器+濃縮機+過濾器,本組合尾礦脫水設(shè)備的優(yōu)點是旋風(fēng)分離器的一級脫水大大減少了濃縮機的工作量,可以澄清濃縮機的溢流水,避免渾濁,也減少了濃縮機的規(guī)格和占地面積。小,從而降低投資成本。但由于濾清器工作量大,需要一個大尺寸濾清器或多個濾清器,能耗高。